浮筒液位計典型故障主要表現在沒有液位顯示或顯示最小、液位顯示最大、液位顯示偏高、液位顯示偏低、液位顯示波動、液位變化遲鈍和液位顯示不變化七個方面,整理了處理這些故障時的13個浮筒液位計故障維修實例分享給儀表維修工。
1、浮筒液位計沒有液位顯示或顯示最小
[實例1]蒸汽冷凝器的液位無顯示。
[故障檢查]對浮筒液位計進行排污,只有少量的冷凝水流出來,判斷浮筒堵塞。
[故障處理]拆下外浮筒打開后發現,污物雜質幾乎將浮筒塞滿。清洗并重新校準后,儀表恢復正常。
[維修小結]本例是工藝原因造成的堵塞故障,該容器工藝沒有按期進行清洗和排雜,使冷凝器中沉積了大量的雜質和污物,并堵塞了浮筒。
2、浮筒液位計液位顯示最大
[實例2]硫黃裝置汽提塔液位,玻璃液位計顯示60%,而DCS顯示為100%。
[故障檢查]到現場檢查玻璃液位計是正常的。進行排污檢查發現有污物阻塞現象。
[故障處理]停表將浮筒內的污物清理干凈,開表后液位顯示正常。
[維修小結]本例是由于筒內的污物將浮筒卡在了100%處,造成了浮筒輸出電流最大。檢查浮筒是否被卡,最有效的方法就是排污,關閉浮筒與設備相連的取樣閥,打開排污閥排污,若儀表顯示回零則判斷浮筒未卡,如果仍為100%則可判斷浮筒被卡。測量容易結晶、堵塞的介質液位時,首先要判斷就地液位計是否存在堵塞的故障,就地液位計在正常的基礎上再對儀表進行檢查,以避免走彎路。
3、浮筒液位計液位顯示偏高
[實例3]工藝反映DLC3000浮筒液位計顯示偏高。
[故障檢查]用HART475手操器進行兩點液位標定,沒有改觀。經分析后認為:浮筒扭力管的剛性有可能發生變化。
[故障處理]重新標定干耦合點,具體操作如下:
?、賹⒈眍^下方的滑塊推開,露出鎖緊孔內鎖緊扭力桿的六角螺母。使浮筒處于最低液位位置(即浮筒最重的位置),用套筒扳手伸入鎖緊孔把螺母鎖緊,將滑塊推回原位。
?、谶M入On line(在線菜單)后,選Basic Setup(基本設置)→Sensor Calibrate(傳感器標定)→Mark Dry
Coupling(標記干耦合點)。干耦合點標定完成,儀表顯示應基本在零點。若偏差較大可進入PV Setup(PV設置)檢查Level
Offset(零點遷移量)是否恢復為零,否則再重復做一次。
?、圻M入Two Point(兩點校準)進行兩點液位標定,儀表恢復正常。
[維修小結]本例儀表使用有8年多,扭力管的剛性有所變化也不奇怪,標定干耦合點的目的就是使扭力管工作在正常范圍。
[實例4]操作工反映油罐玻璃液位計指示油位已為零,但浮筒液位計顯示40%左右。
[故障檢查]與工藝落實油位的確已很低。查看DCS歷史曲線,浮筒液位顯示在8:50分就保持在40%左右且不變化,到現場排污檢查發現正側取樣管有堵塞現象。
[故障處理]繼續排污至正壓側通暢,儀表投運后顯示恢復正常。
[維修小結]本例屬于運行維護不到位導致的故障,排污制度能有效地執行和檢查,本故障是可以避免的。
[實例5]玻璃液位計和浮筒液位計都顯示液位接近零,但DCS顯示有20%的液位。
[故障檢查]在機柜里的安全柵前、后分別測量電流,發現安全柵前的電流為4.5mA,而安全柵后的電流為7.2mA,該電流與DCS的顯示相符,看來安全柵有故障。
[故障處理]更換安全柵后,DCS的顯示恢復正常。
[維修小結]按經驗兩臺儀表同時出故障的情況很少,應相信玻璃液位計和浮筒液位計的顯示,DCS顯示偏高應該是電流信號偏高造成的,可測量電流來檢查問題所在。經測量安全柵的輸入、輸出電流不一致,就可確定安全柵有問題。如果安全柵的輸入、輸出電流一致,就應該查找DCS板卡的原因。
4、浮筒液位計液位顯示偏低
[實例6]除碳塔控制系統的液位顯示偏低,控制失靈導致工藝液位上升。
[故障檢查]觀寮玻璃液位計的指示為80%,而儀表僅顯示60%,檢查變送器電路正常,拆下浮筒液位計進行校準,發現浮筒被腐蝕泄漏而進水。
[故障處理]更換浮筒,重新校準后,液位顯示及控制恢復正常。
[維修小結]儀表顯示偏低,把錯誤信號傳遞給控制系統,致使調節閥不斷關小,造成除碳塔的液位不斷上升。用水校準,發現每灌水校一次零點和量程的變化非常大,懷疑浮筒有問題,取出檢查才發現浮筒被腐蝕已進水。
[實例7]新安裝的浮筒液位計,隨著液位的升高輸出電流逐漸減小。
[故障檢查]浮筒內漏會出現該故障,新表除質量問題,是不會出現內漏的。手操器檢查設置,發現輸出信號被設置成“反作用”。
[故障處理]把輸出信號設置為“正作用”,儀表輸出電流與液位變化一致。
[維修小結]智能變送器的設置項目較多,菜單大多是英文,稍有不慎就會出現設置錯誤,或者漏設的情況。新安裝或更換的儀表,安裝至現場后,再用手操器檢查一遍設置,最好是由兩人共同完成,出錯情況將大大下降。
5、浮筒液位計液位顯示波動
[實例8]鍋爐汽包液位低負荷時波動小,高負荷時波動大。
[故障檢查]觀察工藝供汽壓力基本穩定,經檢查浮筒及變送器沒有問題,仔細檢查發現液相取樣閥沒有全開。
[故障處理]把液相閥全打開后,液位穩定。
[維修小結]液位計的液相閥門開度小,進入液位計的水量少;氣相閥是全開,蒸汽把液位計內的水再加熱,使體積膨脹液位虛高。鍋爐減負荷后蒸汽壓力升高,液位計內水位
下降,如此反復就出現了波動。按規定鍋爐水位的氣,液相閥門要全開,這也是安全檢查的主要內容;任何操作上的不到位都會給維修工作帶來不必要的麻煩。
[實例9]氨分離器液位控制系統的液位波動。
[故障檢查]檢查液位變送器及相關線路,沒有發現異常,決定進行排污。
[故障處理]排污及沖洗浮筒后,液位控制正常。
[維修小結]在開車時壓縮機帶出許多油污,有油污積聚在浮筒中,在低溫下結為油泥,浮筒動作不靈活使液位信號滯后,調節器不能及時調節液位還產生誤調節,使液位波動很大。
[實例10]工藝反映LT205液位波動很大。
[故障檢查]排污后確定浮筒取樣管暢通。用鐵釘從下放空處伸入,觸碰浮筒并上下移動,表頭顯示有變化但變化很小。
[故障處理]將浮筒拆下調零點及量程,輸出電流基本沒有變化。再檢查發現扭力管固定螺栓松動,扭力管位置已移動。重新調好扭力管位置并上緊螺栓,儀表恢復正常。
[維修小結]調校時發現輸出電流變化很小,懷疑扭力管有問題。正常時扭力管有初始扭力存在,使浮筒傳動連桿處于懸空位置,可以靈敏的感受浮筒所受浮力的微小變化。當扭力管固定螺栓松動時,扭力管在扭力的作用下,其初始扭力為零,且感受不到浮筒連桿的位移變化,在調校時輸出電流基本沒有變化。
6、浮筒液位計液位變化遲鈍
[實例11]母液槽的玻璃液位計有變化,遠傳的液位顯示長時間不變化。
[故障檢查]判斷取樣管堵塞的可能性較大,到現場進行檢查發現液相管不通暢。
[故障處理]關閉取樣閥門,對取樣管路進行疏通后,儀表顯示恢復正常。
[維修小結]當液相取樣管有堵塞現象時,母液槽內的液體不能流入外浮筒,則外浮筒內的液位不會變化,導致變送器的輸出電流也不變化。
[實例12]某冷凝塔的液位不變化。
[故障檢查]檢查供電及變送器都正?!,F場排污發現顯示有稍微變化,拆卸檢查發現浮筒有被卡的現象。
[故障處理]停車檢修時對液位計重新進行安裝,一年內沒有再出現此故障。
[維修小結]本例故障曾出現幾次,當初發現筒體的垂直度不合格,但沒有返工就驗收留下后患。重新安裝解決了遺留問題。
7、浮筒液位計液位顯示不變化。
[實例13]某廠汽油分液罐的LT-106液位顯示在25%無變化。
[故障檢查]估計是罐底污物積累過多,清理完畢投運,一周后又出現上述故障。再次排污清理投運,仍然顯示在25%,用水校準仍無變化,用鐵絲通浮筒,表頭顯示會變化。
[故障處理]用水反復沖洗浮筒內部后,調校,投運儀表恢復正常。
[維修小結]液位顯示在25%無變化,實際是浮筒內部太臟使浮筒貼壁,而不隨液位變化.本例說明定期排污是保障浮筒液位計正常運行的重要條件。
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